點擊:發布日(rì)期:2022/6/29
機械加工行業(yè)中,液壓傳動應用(yong)非常廣泛,如各類(lei)半自動液壓傳動(dòng)車床等。這些機床(chuáng)在使用過程中,經(jīng)常出現諸如沖擊(ji)、爬行等故障,診斷(duan)維修時,往往在液(ye)壓控制元件(如各(ge)類泵、閥)上找不到(dào)故障原因,緻使維(wéi)修工作陷入困境(jing)。而最終此類故障(zhàng)還是常在執行元(yuan)件上找到原因,即(jí)油缸活塞密封元(yuán)件嚴重磨損所緻(zhì)。該類現象尤以“O”形(xing)密封圈見多。
實例(lì)1:某一CB3463-1程控六角轉(zhuan)塔半自動車床,在(zài)使用過程中,出現(xian)了轉塔刀架進給(gěi)速度無法調整的(de)故障現象,截止閥(fa)2關閉後仍有爬行(háng)、前沖,并且一直到(dào)油缸底部才能停(tíng)止,機床無法正常(cháng)使用。
檢測與維修(xiu):檢查所有液壓控(kong)制元件,尤其是調(diào)速元件均沒發現(xian)任何問題。更換了(le)部分調速閥,故障(zhang)仍未消除。後經過(guò)拆檢油缸發現活(huó)塞“O”形密封圈嚴重(zhong)磨損,使油缸兩腔(qiāng)液壓油互竄所緻(zhi)。分析其原因,由于(yu)“O”形密封圈磨損後(hòu),油缸有杆腔與無(wu)杆腔間隙增大互(hù)通,當關閉調速閥(fa)3或截止閥2時,就等(deng)于切斷了油缸有(you)杆腔的回油路。從(cóng)理論上講,壓力油(you)進入油缸無杆腔(qiang)時,在活塞上形成(chéng)一個推力F無,使活(huó)塞産生向有杆腔(qiāng)移動的趨勢,因為(wéi)油缸有杆腔回油(you)關斷,腔内油液迅(xun)速形成背壓,使活(huó)塞兩端受力平衡(heng)而靜止不動,此時(shi)F有=F無,而無腔油液(ye)壓力因活塞受力(lì)面積不同而不同(tong),即P有>P無。在實踐中(zhōng),因油缸兩腔形成(cheng)間隙互通,油缸腔(qiāng)内壓力油有從高(gao)壓區向低壓區流(liu)動的趨勢,流動一(yī)産生,腔内壓力P有(yǒu)降低,P無升高,作用(yong)在活塞兩端的推(tuī)力F無>F有,活塞失去(qù)平衡向有杆腔移(yi)動尋覓新的平衡(heng)點。如此往複,活塞(sai)一直移動到有外(wài)力阻擋才能停止(zhi)。上述現象的産生(sheng)給機床的維修工(gōng)作帶來了很大影(yǐng)響,更換油缸活塞(sai)“O”形密封圈後,機床(chuáng)故障消除,運行恢(hui)複正常。
實例2:某一(yī)CE7120液壓仿形車床,在(zai)工作中出現仿形(xíng)刀架引刀下行轉(zhuan)縱向進給切削時(shí)沖刀,緻使打刀、廢(fei)活現象頻發,機床(chuang)無法正常工作。
檢(jiǎn)測與維修:檢查各(ge)液壓控制元件均(jun)無故障,維修工作(zuò)一時進入盲區。拆(chai)檢刀架縱向油缸(gang),發現活塞油封“O”形(xing)密封圈外圓已經(jīng)磨平,同時發現活(huó)塞外圓尺寸不合(he)要求(屬機床制造(zào)原因),直徑方向小(xiǎo)于标準尺寸0.8mm,活塞(sai)和油缸體間隙很(hen)大,導緻縱向油缸(gang)兩腔互通竄油。維(wéi)修時,更換了合格(gé)的活塞以及“O”形密(mi)封圈後機床沖刀(dāo)故障排除。分析其(qí)原因是在仿形刀(dāo)架引刀下行到位(wei)的瞬間,刀架整體(ti)受一個沖力F’,該力(lì)分解後有一個水(shuǐ)平推力F’1作用于縱(zòng)向油缸活塞杆上(shàng),與此同時,電磁閥(fa)34E1-25B工作,縱向油缸有(you)杆腔接通壓力油(you),無杆腔接通調速(sù)閥回油路,活塞有(you)杆腔受力F由兩部(bù)分完成,一為F’1,另一(yi)為F1=A1P1,其中A1為無杆腔(qiang)的受力面積,那麼(me)F=F’1+F1。正常情況下,活塞(sāi)在力F的作用下開(kāi)始向無杆腔移動(dong),由于液壓油的不(bu)可壓縮性,無杆腔(qiang)内液壓油壓力急(jí)驟升高給活塞形(xíng)成背壓,活塞受力(li)平衡按調速閥調(diào)定速度平穩走刀(dāo)。該瞬間因有%F’1的作(zuo)用,縱向油缸腔内(nei)壓力P2就會大于P1。實(shi)際中,油缸兩腔因(yīn)間隙竄通,在P2>P1的瞬(shun)間,液壓油有從高(gao)壓區無杆腔向低(di)壓區有杆腔流動(dong)的趨勢,流動一旦(dan)産生,P2降低,P1升高,F1增(zēng)大,活塞受力失去(qù)平衡,活塞帶動刀(dao)架快速向無杆腔(qiang)方向移動。而瞬間(jian)過後,因仿形刀架(jià)下行結束,作用在(zài)縱向油缸活塞上(shang)的水平推力F’1自行(hang)消失,活塞快速移(yí)動結束,刀架走刀(dāo)趨于平穩,沖刀現(xiàn)象結束。
以上兩例(lì)故障的排除方法(fa)已在多次實踐中(zhōng)得到了驗證,維修(xiū)工作取得良好效(xiao)果。